空氣預(yù)熱器堵塞原因分析
空氣預(yù)熱器堵塞原因分析
2.1入爐煤硫份高的影響
為了能夠使得生產(chǎn)成本得到有效性地降低,整個機(jī)組運(yùn)行過程當(dāng)中,長期燃燒Sar≈1.3%的高硫煤,遠(yuǎn)大于設(shè)計原煤硫份Sar=0.9%,導(dǎo)致原煙氣SO2濃度在2500mg/Nm3以上,流經(jīng)空氣預(yù)熱器中的煙氣有過多的SO3,容易與液氨反應(yīng)生成硫酸氫銨,硫酸氫銨屬于一種有著較強(qiáng)粘性的一種物質(zhì),其會慢慢地在空氣預(yù)熱器當(dāng)中的換熱元件外表上不斷沉積,進(jìn)而導(dǎo)致空氣預(yù)熱器發(fā)生堵塞的現(xiàn)象。
2.2脫硝率過高的影響
隨著目前國家對環(huán)保排放指標(biāo)參數(shù)要求的嚴(yán)格化,考核的不斷加重,為能夠避免考核,整個機(jī)組的運(yùn)行的過程當(dāng)中,一般脫硝率會處在87%~95%的范圍,鍋爐噴入較多的液氨,會造成氨逃逸非常高的情況出現(xiàn)。在氨逃逸量較高的情況下其會與煙氣當(dāng)中包含的SO3發(fā)生一定的反應(yīng)生成硫酸氫銨,而液態(tài)硫酸氫氨極易附著在空氣預(yù)熱器傳熱元件表面,隨著慢慢地捕捉飛灰,逐漸會有融煙狀的積灰形成,久而久之便會導(dǎo)致整個空氣預(yù)熱器發(fā)生堵塞。
2.3煙氣飛灰的影響
此鍋爐設(shè)計燃煤灰分為Aar=11.8%,我們從2015年4~6月份入爐煤檢驗的報告統(tǒng)計中了解到:共有82天超出設(shè)計值,最高入爐煤灰分達(dá)到25%,高灰分運(yùn)行是最終導(dǎo)致空氣預(yù)熱器發(fā)生堵塞的一個主要影響因素。
2.4空氣預(yù)熱器冷端的吹灰壓力的影響
因空氣預(yù)熱器設(shè)計方面存在問題,空氣預(yù)熱器的設(shè)計中僅包含蒸汽吹灰,并無高壓水沖洗。在空氣預(yù)熱器運(yùn)行的過程當(dāng)中,空氣預(yù)熱器吹灰次數(shù)平均一日兩次,吹灰蒸汽壓力達(dá)到1.7~1.8Mpa。因壓力過低,吹掃次數(shù)非常少,但是最終所達(dá)到的吹灰成效并不樂觀,極易導(dǎo)致空氣預(yù)熱器有堵塞的現(xiàn)象發(fā)生。
2.5爐膛燃燒氧量的影響
公司曾委托某研究所對機(jī)組熱力性能進(jìn)行相關(guān)試驗,從而便發(fā)現(xiàn),空氣預(yù)留器入口中煙氣氧測量與計算上存在一定的錯誤,其中顯示值非常低,這就會導(dǎo)致機(jī)組在正常運(yùn)行的過程當(dāng)中,實際氧量過高,從而便會生成非常多的Nox,為能夠保證脫硝率需增加液氨的數(shù)量,這樣便會造成氨逃逸過高的情況出現(xiàn),
2.6脫硝反應(yīng)器入口NOx濃度的影響
機(jī)組運(yùn)行中,負(fù)荷率在超出75%額定負(fù)荷的情況下,脫硝反應(yīng)器入口NOx濃度在310~350mg/Nm3之間,反應(yīng)器入口NOx偏高,為能夠更好地確保脫硝效率,便需對液氨量進(jìn)行添加,從而便會造成氨逃逸過高的現(xiàn)象出現(xiàn)。
2.7機(jī)組啟動過程中的影響
在一年當(dāng)中,平均機(jī)組共啟停4次,并且,鍋爐從點(diǎn)火到發(fā)電機(jī)并網(wǎng)運(yùn)行,最長一次時間共用50小時,鍋爐啟動過程中,爐膛溫度低燃燒不完全,造成燃料積存在尾部煙道,空易造成空氣預(yù)熱器堵塞。
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